其它排期:
授课讲师:余成根
课程价格:900
培训对象:
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课程信息:
注塑生产过程中经常出现各种品质缺陷(如:内应力开裂、翘曲变形、尺寸不稳定、缩水、夹水纹、色差、流纹披峰、气纹等……)和异常现象(漏胶、水口拉丝、螺杆打滑、下料不良、粘模、开模困难、压模等……);长期以来,大多数注塑工作者仅凭经验处理,盲目调机时间长,原料浪费大,对一些问题缺乏科学系统地分析。注塑加工是一门知识面广、技术性强的行业,仅凭经验是不够的。“注塑缺陷原因分析与改善对策”高级研修班是专为学习各种注塑缺陷和异常问题处理方法,提高分析问题/处理问题能力的注塑技术/管理人员而开设。
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◆◆◆◆◆◆课——程——内——容
1、注塑件周边缺胶的原因分析及改善方法;
2、注塑件披峰(毛边)的原因分析及改善方法;
3、注塑件表面缩水的原因分析及改善方法;
4、注塑件银纹(料花、水花)的原因分析及改善方法;
5、注塑件烧焦(困气)、排气不良的原因分析及改善方法;
6、注塑件内部气泡、缩孔(真空泡)的原因分析及改善方法;
7、注塑件表面水波纹的原因分析及改善方法;
8、注塑件喷射纹(蛇纹)、流纹(流痕)的原因分析及改善方法;
9、注塑件表面夹水纹(熔接痕)的原因分析及改善方法;
10、注塑件气纹(阴影)的原因分析及改善方法;
11、注塑件表面裂纹(龟裂)、顶白(顶爆)的原因分析及改善方法;
12、注塑件表面光泽不良的原因分析及改善方法;
13、注塑件混色、黑条、黑点的原因分析及改善方法;
14、注塑件翘曲变形的原因分析及改善方法;
15、注塑件色差的原因分析及改善方法;
16、注塑件尺寸偏差的原因分析及改善方法;
17、注塑件侧边拖花(拉伤)、拖白的原因分析及改善方法;
18、注塑件透明度不足的原因分析及改善方法;
19、注塑件强度不足(脆断)的原因分析及改善方法;
20、注塑件表面冷料斑的原因分析及改善方法;
21、注塑件起皮(分层)的原因分析及改善方法;
22、注塑件金属嵌件不良的原因分析及改善方法;
23、注塑件盲孔的原因分析及改善方法;
24、注塑件内应力的原因分析与改善方法;
25、注塑件表面浮纤的原因分析与改善方法;
26、注塑件白点的原因分析与改善方法;
27、注塑件粘模、水口粘模的异常现象的原因分析及改善措施;
28、喷嘴流涎(流涕)、漏胶的原因分析及改善措施;
29、螺杆打滑、塑化噪音的原因分析及改善措施;
30、压模现象产生的原因分析及防范措施;
31、下料不良的原因分析及改善措施;
32、水口拉丝的原因分析及改善方法;
33、开模困难的原因分析及改善方法;
34、喷嘴堵塞(堵嘴)的原因分析及改善方法;
35、其它异常现象(如:断柱、多胶、模印、顶针位凹凸、断针、字唛装反……等)的原因分析及改善措施。
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◆◆◆◆◆◆培——训——流——程
★★★ 专家讲授●缺陷原因●改善对策●案例分析●经验总结●专家答疑●快速提升 ★★★
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◆◆◆◆◆◆讲——师——介——绍
余成根(TONY):1988年毕业于天津科技大学塑料工程专业,中国首席注塑培训师,中国注塑协会顾问,具有18年注塑行业实际工作经验,曾到日本制钢研究所和香港塑胶科技中心进修。历任高级注塑工程师、注塑工程经理、注塑部高级经理、注塑企业厂长/副总等职,曾服务于香港伟易达集团、美国惠普公司、日本松下电器、中国骅威集团等多家国内外知名企业……
◆◆◆◆◆◆曾 参 加 培 训 的 部 分 企 业:
广州本田公司、惠州中建电讯集团、惠州TCL国际电工集团、顺德惠而浦家电制品厂、珠海威士茂塑胶厂、汕头国际航空实业公司、广州韦士泰医疗器械公司、广州智择电子五金厂、惠阳帝宇工业有限公司、番禺旭东阪田电子厂、深圳欣旺达电子厂、深圳耐普罗塑胶五金厂、深圳创华电子厂、深圳横岗协调电子厂、深圳大和塑料机械厂、深圳亿利达电子机械厂、深圳华丰隆玩具有限公司、佛山远威实业有限公司、佛山智讯电子有限公司、武汉伟豪打火机厂、东莞伟易达集团、东莞怡高集团、美泰玩具厂、荣文灯饰厂、顺建塑胶五金厂、精诚电子有限公司、同达塑胶厂、宏泰塑胶厂、联亚五金塑胶厂、顺里工模塑胶厂、大宇电器塑胶厂、恒钰塑胶厂、台桦塑胶厂、五川音响器材厂、敏利电子厂、劲胜塑胶制品厂、嘉安塑胶制品厂、朗迪电器塑胶厂、乐域塑胶电子厂、益智玩具有限公司、高美电子厂、奇峰五金塑胶厂、联弘玩具有限公司、国莱塑胶模具厂、宏翊塑胶厂、旭品五金塑胶厂、时运达电子厂、友兴塑胶厂、爱科信实业、高艺塑胶厂、塘厦三荣塑胶厂、盛泓五金塑胶厂、高科塑胶厂、弘升五金制品厂、堡盛威塑胶五金厂、德盈电子厂、名翔塑胶五金厂、南部塑胶厂等……
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◆◆◆◆◆◆客——户——评——价
1、李 平(注塑经理): 我们2004年9月份派了5名注塑技术人员/管理人员参加“注塑缺陷原因分析与改善对策”专题讲座后,他们分析、处理注塑缺陷和注塑异常问题的能力明显提升了很多。过去对一些注塑缺陷及异常问题仅凭经验去处理,往往调机时间长,造成原料/电能的损耗很大,现在他们一般都能全面、系统、科学地分析和处理注塑中的问题,而且处理问题的时间大大缩短了,注塑过程的问题也减少了,下次再有该内容的专题讲座课程,我们再派其它的人员参加;
2、王洪斌(注塑工程师): 目前,大多数注塑技术人员在处理注塑缺陷和异常问题时,往往只凭经验干事,盲目调机,不擅于从模具结构、流道(浇口)系统、塑料性能、工艺条件、机器特性及周边环境等方面综合分析问题/处理问题,甚至根本不明白产生注塑缺陷及异常问题的原因。去年,公司派我和其它3人一起参加“注塑缺陷原因分析与改善对策”专题讲座后,受益非浅,而且余老师讲课内容很实用、立竿见影,以后其它课程内容的专题讲座,我们都会参加,一定要系统地学习“注塑技术管理知识”,谢谢余老师为我们提供了这么好的学习提升的机会!
3、杨 涛(注塑领班):我是从上模工做起来的,一直做到技术员、组长、领班,现在已经有九年了。过去,我们在处理注塑生产中的问题时,只凭过去积累的一些经验做,有一次在注塑键盘按键(一出86个)时,产品表面缩水,按以往的经验增大保压压力和延长保压时间对改善缩水有效果,结果按键表面的缩水不但没有改善,反而出现披峰、顶白、粘模等问题。我参加了“注塑缺陷原因分析与改善对策”的专题讲座后,使我明白按键产生缩水的原因不是保压不够,而是一段注射速度过慢所造成的。调机真的不能仅凭经验去做,每一位注塑工作者,都要掌握“注塑缺陷原因分析与改善对策”的知识,才能成为一名合格的注塑工作者,这是我发自内
心的感受……